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CNC | 如何排查主軸電機過載故障?

2026-04-06 22:09:02

  主軸電機過載的故障排查

  機(ji)床(chuang)出(chu)現(xian)主(zhu)軸(zhou)過(guo)載(zai)報(bao)警(jing)是(shi)係(xi)統(tong)在(zai)一(yi)定(ding)條(tiao)件(jian)下(xia),檢(jian)測(ce)到(dao)主(zhu)軸(zhou)電(dian)機(ji)負(fu)載(zai)或(huo)電(dian)流(liu)值(zhi)超(chao)出(chu)了(le)電(dian)機(ji)設(she)定(ding)範(fan)圍(wei),係(xi)統(tong)迅(xun)速(su)報(bao)警(jing)並(bing)停(ting)機(ji),避(bi)免(mian)相(xiang)關(guan)零(ling)件(jian)損(sun)壞(huai)的(de)有(you)效(xiao)保(bao)護(hu)機(ji)製(zhi)。

  2種過載報警代碼對應的過載條件如表所示

  

  主軸電機的實時運行狀態,可以通過(圖1)監測界麵,觀察電機負載電流及負載相關的數值是否呈異常上升的狀態,進行判斷:

  

  圖 1

  以下列舉不同條件下,電機過負載的排查方法

  

  注意:運行電機前,確認電機運轉中無幹涉,從最低轉速開始,逐步提高轉速,測試過程如發現異常,應停止運行,避免造成部件損壞。

  以下是維修中遇到的典型案例分享

  案例一:機械廠新裝設備,首次通電,因UVW三相接線相序錯誤(圖2),導致電機的運行方向與PLG的讀數方向相反,使得輸出電流異常,引發過負載報警S03 過負載2 0051 S1(圖3)。

 

                                                                            圖2                                                           圖3

  案例二:主軸電機因聯軸器橡膠體出現疲勞磨損(圖4),引發刀庫換刀時,偶發性出現過載報警S03 過負載2 0051 S1,更換新橡膠體後,故障解除,運轉正常。

  

  圖 4

  案例三:由於鑽攻機上的打刀機構作用點發生位移,使得主軸左側的作用點承受了機械壓力,而右側的作用點還處於懸空狀態(圖5),轉軸左右受力不平衡,引發定位中的電機負載電流過大(超出電機最大電流95%),係統報警S03 過負載2 0051 S1。機械廠使用塞尺檢測調整打刀機構後,使得機構左右作用點高度一致(圖6),受力均衡,故障解除。

  

                                                                                             圖5                                                       圖6

  總結

  主軸電機過載的故障排查應先了解故障發生時,機床在執行什麼指令動作,觀察在此動作下,主軸電機的相關電流值、負載值是否發生異常變化,結合現場情況綜合分析,最後尋找出故障點。

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