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北京利德華福電氣技術有限公司
摘 要:本文針對600MW機組鍋爐給水係統,應用國產10MW級高壓超大功率變頻器代替液力耦合器機械調速,提高給水泵係統機械效率、節能降耗的經驗進行了積極探討。通過實踐證明:在既有液力耦合器調速的基礎上,通過高壓變頻器應用仍可以取得良好的節能收益。
關鍵詞:給水泵 高壓變頻 應用
1、概況
國電河北某發電公司現有600MW火力發電機組兩座,采用單元製運行結構。每台鍋爐給水係統配備有凱士比生產的機組滿發流量50%的電動變速給水泵三台,采取兩用一備方式運行。給水泵係統由前置泵、電動機、液力耦合器、給水泵本體組成。其工藝流程是將除氧器水箱出來的三根低壓給水管分別經前置泵、給水泵增壓後彙管進高壓加熱器、鍋爐省煤器、等加熱設備,進入汽水分離器維持液位穩定運行。該係統工藝流程如圖一所示。

圖一、給水係統工藝流程圖
weibaozhengguoluyunxingchuyuanquanzhuangtai,muqianjizutongguotiaojiegeishuibengyeoushuchuzhuansudefangshigaibiangeishuiliuliang,kongzhiqishuifenliqiyeweiwending。geishuibengyeliouheqipeiyouzengsuchilun,shiwolundezhuansugaoyuyuandongjidezhuansu,zaizhegejiaogaodezhuansuzhixiawangjiangdizhuansudefanweineitiaosuyunxing。jizuzai350MW及以下低負荷時,單台給水泵運行;350MW以上高負荷時,兩台給水泵並聯運行,液耦調速器輸出轉速在69%~91%之間調節,係統無給水調門。
2、液力耦合器調速係統存在的問題
2.1 給水泵采用液耦傳動調速運行,傳動損失大、係統效率低,造成大量能源浪費。
2.2 液耦調速器屬柔性連接驅動,采用勺管開度調節時係統響應速度慢、調節死區大、線性度差。
2.3 液耦調速器采用高壓傳動油工作,在機械能傳遞過程中產生大量熱量損失。
2.4 10MW級高壓給水泵直接啟動過程中,5~8In峰值電流對電網衝擊明顯。
解決上述問題的重要手段之一,是采用目前高效、節能、並(bing)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)的(de)高(gao)壓(ya)變(bian)頻(pin)器(qi)電(dian)子(zi)調(tiao)速(su)方(fang)式(shi)替(ti)代(dai)液(ye)力(li)耦(ou)合(he)器(qi)的(de)機(ji)械(xie)調(tiao)速(su)方(fang)式(shi)。利(li)用(yong)高(gao)壓(ya)變(bian)頻(pin)器(qi)替(ti)換(huan)目(mu)前(qian)給(gei)水(shui)泵(beng)液(ye)耦(ou)調(tiao)速(su)控(kong)製(zhi),滿(man)足(zu)給(gei)水(shui)係(xi)統(tong)工(gong)藝(yi)調(tiao)節(jie)需(xu)求(qiu)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia),降(jiang)低(di)給(gei)水(shui)泵(beng)組(zu)的(de)廠(chang)用(yong)電(dian)率(lv)耗(hao)能(neng)水(shui)平(ping)。這(zhe)樣(yang),不(bu)僅(jin)改(gai)善(shan)和(he)提(ti)高(gao)係(xi)統(tong)調(tiao)節(jie)性(xing)能(neng),而(er)且(qie)提(ti)高(gao)係(xi)統(tong)運(yun)行(xing)效(xiao)率(lv)、降低給水泵電耗,為降低電廠用電率提供了良好的途徑。
二、技術方案的選擇
目前,600MW機組鍋爐給水泵組的動力係統具有功率大、無其它第三方調速手段、不能夠帶載直啟、技術安全可靠性要求高等特點。如果采用變頻調速技術進行節能改造,變頻器調速的優點是調速效率高,啟動能耗低、調速範圍寬、可實現無級調速,動態響應速度快、死區小、操作簡便,且易於汽包水位PID調節策略實現。變頻改造係統宜采用簡單的一對一直聯拖動結構。
由於給水泵設備原先使用液力耦合器實現給水泵的啟動、調速等功能;現改用高壓變頻調速控製後,結合係統結構考慮有以下兩種方案可選擇:
方案一:將液力耦合器保留不變,勺管開度至100%shuchu,shixianchuandonghezengsuzuoyong。bianpinqitongguodianqitexingkongzhidiandongjizhuansushixiangeishuibengdeliuliangtiaojie。zhezhongfangfadebiduanshi,meiyouchaichuyeliouheqi,duiyeliouheqideweihutongyangcunzai;同時由於液力耦合器本身的效率問題,仍存在一定的節能率下降。
方案二:拆除液力耦合器,更換為增速齒輪箱實現剛性傳遞聯接;jiejuexitongjixielijuchuandizhongdexiaolvsunshiwenti。youyuxuzhongxinzhizuogenghuanjixieshebei,gongchenggaizaozhouqichang,shebeitouruhetingjisunshijunjiaoda。yinci,zaishijicaozuozhongcunzaiyidingdeshishiwenti。
鑒於上述情況,結合國電河北某電廠的實際情況,擬采用方案一的改造方式予以論證是實施。
三、技術方案
1、一次動力係統方案
主動力係統方案為兩台給水泵使用兩台變頻器一拖一的方式。原3#給水泵工頻備用的方式不變,仍處於備用模式。具體係統結構原理如圖二所示。

圖二、一次動力係統原理圖
其中,QF表示高壓開關、TF表示高壓變頻器、QS表示高壓隔離開關,M表示給水泵電動機;QF10、QF20、QF30、QF31、M為現場原有設備。正常運行時QF11、QF12、QF21、QF22chuyuhezhazhuangtai,jiangbianpinqishuchuyudiandongjilianjie。danggeishuibenghuodiandongjixuyaojinxingjianxiushi,tingzhibianpinqiyunxing,bingjianggaokaigelikaiguanguishouchelachuduankaiwei,quebaoyunxingjijianxiuanquan。bianpinqiduishuchucediandongjitigongguoya、欠壓、過流、過載、速斷、缺相、接地等完全電動機保護功能,可省去中性電櫃和差動保護裝置的變頻條件應用。
當變頻器故障檢修時,給水泵可以切換為工頻運行,開關狀態為:QF11、QF12、QF21、QF22在斷開位,QF13、QF23在閉合位。
2、二次係統控製
該係統經變頻改造後,原電氣係統中電動機差動保護回路取消,電動機過載、過流、過壓、欠壓、缺相、速斷、jiedidengbaohugongnengyoubianpinqishixian。yeliouheqidezhuansutiaojiezhilingyuzhuansufankuixinhaojiezhibianpinqiceyongyubianpinqizhuansutiaojie。qitayouguanyeliouheqidekongzhijiancexinhaoquxiao,yuanyouDCS給水係統控製策略不變。
為確保係統的安全可靠性,係統采用分級、分段、模式識別的多重保護措施,確保保護有效不拒動、不誤動、保護適當有效。該係統保護主要包括:
1) 變頻器上口輸入高壓開關QF1配備變壓器綜合保護裝置對變頻器實施保護;
2) 變頻器輸入側配備過流、過載、接地、缺相、過電壓、欠壓、變壓器過熱保護;
3) 變頻器輸出側配備過流、速斷、過載、缺相、過電壓、欠壓、單元過熱等保護;
本技術方案提供HARSVERT係列完美無諧波係列高壓變頻器。該係列變頻采用若幹個低壓PWMbianpingonglvdanyuanchuanliandefangshishixianzhijiegaoyashuchu。bianpinqijuyouduidianwangxiebowuranxiao,shurugonglvyinshugao,shuchuboxingzhilianghao,bucunzaixieboyinqidedianjifujiafare、轉矩脈動、噪音、dv/dt及共模電壓等問題的特性,不必加輸出濾波器,就可以適用於普通異步電機等優勢
四、10MW級超大功率高壓變頻技術要點
1、關鍵器件選擇
高壓變頻器內部的主要逆變部分,采用的是德國優質品牌第四代IGBT芯片和PRIMEPACK封裝技術生產的高性能IGBT,其技術優勢主要體現在:
1) 第四代IGBT改善了IGBT的動作特性,使之比第三代IGBT的動作更加柔軟;
2) 第四代IGBT在不產生嚴重電壓尖峰毛刺的情況下可以適應更小的驅動電阻,實現了較第三代IGBT更低的開關損耗;
3) 第四代IGBT增強了的芯片的溫度特性,可以運行於150℃,最高耐受溫度為175℃,而第三代IGBT隻能運行於125℃,最高耐受僅為150℃;
4) 第四代IGBT與第三代IGBT擁有一樣的短路耐受能力,可以保證工作的安全可靠;
5) 第四代IGBT與第二代第三代IGBT相比較,在功率循環壽命方麵表現優異,具體如下表:

6) 第四代IGBT保持了第三代IGBT的正溫度特性,易於並聯。
2、器件均流問題
由於單隻IGBT芯片的通流能力有限,大功率產品通常采用IGBT並聯來提高輸出電流能力。IGBTbenshenjuyouzhengwenduxishu,juyouzijunliunengli,shihebinglian。weilebaozhengshebeidekekaoxing,yuanqijianshouxianzairongliangjisuanshitigaoshejiyuliangxishu,jinsiliangbeideyuliang。
采用動態均流和靜態均流技術,降低IGBT的飽和壓降V ce(sat)、反並聯二極管的正向壓降V f對靜態均流效果的影響;以及IGBT的跨導g fs和柵極-發射級閾值電壓V ge_th、反並聯二極管的反向恢複特性對動態均流效果的影響。
3、器件散熱問題
在zai超chao大da功gong率lv變bian頻pin器qi中zhong,發fa熱re功gong率lv密mi度du遠yuan大da於yu常chang規gui變bian頻pin器qi,采cai用yong常chang規gui的de散san熱re結jie構gou無wu法fa滿man足zu高gao密mi度du散san熱re的de需xu要yao。為wei此ci我wo們men采cai用yong特te殊shu的de散san熱re結jie構gou及ji布bu局ju設she計ji,提ti高gao散san熱re功gong率lv密mi度du,優you化hua熱re場chang分fen布bu,以yi避bi免mianIGBT結溫過高導致器件損壞。
4、大電流電磁噪聲抑製問題
IGBT開關動作時,在母排寄生電感上產生的尖峰電壓是造成IGBT損壞的一個主要原因。該電壓正比於工作電流、寄生電感、反比於IGBT動作時間。由於IGBT動作時間在不同電流下變化很小,在設備電流增大時,尖峰電壓將隨之等比例增加。IGBT並聯的主電路結構造成線路感抗差異,這些感抗的不同將嚴重影響IGBT的動態工作特性,采用對稱型主電路結構,大電流噪聲得到有效抑製。
五、節能效益分析
在600MW鍋爐給水係統中采用高壓變頻調速取代液力耦合器調速方式後,液力耦合器的效率穩定在97%,液耦損失減到了最低水平。通過變頻調速的應用,給水泵驅動係統的效率得到提高。係統傳動效率和功率傳遞關係如下圖四所示。

圖四、變頻改造後效率與功率傳動示意圖
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序號 |
數據分項 |
工況1 |
工況2 |
|
1 |
機組負荷(MW) |
500 |
380 |
|
2 |
工頻功耗(kW) |
7091.1 |
6696.0 |
|
3 |
變頻功耗(kW) |
6305.4 |
5110.3 |
|
4 |
平均節電率(%) |
11.1 |
23.7 |
|
6 |
年節約電量(104kWh) |
552.5 |
|
7 |
年平均節電率(%) |
15.1 |
由上述數據分析可知,在600MW機(ji)組(zu)鍋(guo)爐(lu)給(gei)水(shui)係(xi)統(tong)超(chao)大(da)功(gong)率(lv)設(she)備(bei)應(ying)用(yong)條(tiao)件(jian)下(xia),采(cai)取(qu)高(gao)壓(ya)變(bian)頻(pin)器(qi)調(tiao)速(su)替(ti)代(dai)液(ye)力(li)耦(ou)合(he)器(qi)調(tiao)速(su)方(fang)式(shi),仍(reng)可(ke)取(qu)得(de)良(liang)好(hao)的(de)節(jie)能(neng)效(xiao)果(guo)和(he)顯(xian)著(zhu)的(de)節(jie)能(neng)收(shou)益(yi)。對(dui)進(jin)一(yi)步(bu)降(jiang)低(di)機(ji)組(zu)廠(chang)用(yong)電(dian)率(lv)水(shui)平(ping)具(ju)有(you)切(qie)實(shi)意(yi)義(yi)。
參考文獻:倚鵬.高壓大功率變頻器技術原理與應用.北京:人民郵電出版社,2008.
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