|

中鋼使用NI產品,將對環境的影響最小化,增加產能、降低成本。
"我們的解決方案能夠明顯有效地提高人員安全保障、節約能源、減少二氧化碳排放量,並增加產量。"
- 王 智中, 中國鋼鐵股份有限公司
挑戰: 為(wei)了(le)提(ti)高(gao)燒(shao)結(jie)工(gong)廠(chang)的(de)產(chan)能(neng),我(wo)們(men)需(xu)要(yao)采(cai)用(yong)一(yi)種(zhong)有(you)效(xiao)的(de)漏(lou)氣(qi)檢(jian)測(ce)方(fang)式(shi),以(yi)探(tan)測(ce)漏(lou)氣(qi)量(liang)以(yi)及(ji)漏(lou)氣(qi)來(lai)源(yuan),並(bing)分(fen)析(xi)漏(lou)氣(qi)數(shu)據(ju),作(zuo)為(wei)燒(shao)結(jie)台(tai)車(che)定(ding)期(qi)檢(jian)修(xiu)更(geng)換(huan)的(de)依(yi)據(ju)。
解決方案: 采用聲壓麥克風,在空氣噪音學和NI軟硬件的基礎上,開發檢測係統,快速檢測台車的漏氣情況,達到節能、減碳、增產以及提升品質的目標。
作者: 王 智中 - 中國鋼鐵股份有限公司 Dr. Wang Chih-Chung - China Steel Corporation (Taiwan)
煉鐵廠主要提供煉鋼時所需的鐵水和原材料,而煉焦爐與燒結工廠分別供應高爐煉鐵所需的煉鐵原料,焦碳和燒結礦。 燒結工廠主要生產燒結礦,它是高爐煉鐵的原料。 其主要製作過程是將各種鐵礦石(Iron Ore)、助熔劑(Flux如石灰石)、焦碳屑(Coke Breeze)等原料按規定比例混合,經勻拌滾筒加水攪拌造粒後,送至燒結廠進行煆燒。 燒結完成的燒結礦經軋碎篩選後,5~50mm合格粒度的燒結礦會送至高爐作為煉鐵的主要原料。
燒結廠麵臨的困難
燒結過程中一項重要的檢測燒結狀況好壞的指標是燒結透氣性(JPU)。 生成過程中透氣性的好壞,則是取決於排氣係統的通風量。 燒結機是排氣係統中最直接與原料接觸且最容易發生漏氣的部位。
shaojiejijiegouyouduogeshaojietaichezucheng,meibutaicheqianhoudemifengzhuangzhiyutaichehengliangdibuhefengxiangcebianjianyingdejinshucaizhipingbanjiechu。weilefangzhiyufenglideshaojieliaomoca,jinerchanshengguahenhelouqi,shaojieguochengzhongxuliuyouyidingdepengzhangkongjian。 一旦燒結機台車發生漏氣,將導致通風量減少,直接造成粒子難以形成,降低燒結礦的產量。
完好的燒結台車沒有漏氣狀況,排氣係統的風扇負擔較低,用電量較少。 對dui於yu發fa生sheng漏lou氣qi的de燒shao結jie台tai車che,風feng扇shan必bi須xu以yi較jiao高gao的de轉zhuan速su來lai維wei持chi一yi定ding的de通tong風feng量liang,此ci時shi驅qu動dong風feng扇shan的de馬ma達da會hui提ti供gong較jiao高gao的de驅qu動dong電dian流liu,因yin而er消xiao耗hao較jiao多duo的de電dian量liang。 為(wei)了(le)提(ti)高(gao)燒(shao)結(jie)工(gong)廠(chang)的(de)產(chan)能(neng),我(wo)們(men)需(xu)要(yao)采(cai)用(yong)一(yi)種(zhong)有(you)效(xiao)的(de)漏(lou)氣(qi)檢(jian)測(ce)方(fang)式(shi),以(yi)探(tan)測(ce)漏(lou)氣(qi)量(liang)以(yi)及(ji)漏(lou)氣(qi)來(lai)源(yuan),並(bing)分(fen)析(xi)漏(lou)氣(qi)數(shu)據(ju),作(zuo)為(wei)燒(shao)結(jie)台(tai)車(che)定(ding)期(qi)檢(jian)修(xiu)更(geng)換(huan)的(de)依(yi)據(ju)。
以往的漏氣檢測方法
以往我們依靠人力在燒結機操作過程中進行檢測,人員必須長時間暴露在高粉塵及高噪音(約90-110分貝)的環境下,利用自己的眼力、聽力作出判斷。 然而,漏氣來源可能是料麵或台車本身等各個不同的部位,人力難以追蹤漏氣發生的地方。
以往我們依靠人力在燒結機操作過程中進行檢測,人員必須長時間暴露在高粉塵及高噪音(約90-110分貝)的環境下,利用自己的眼力、聽力作出判斷。 然而,漏氣來源可能是料麵或台車本身等各個不同的部位,人力難以追蹤漏氣發生的地方。
以往我們依靠人力在燒結機操作過程中進行檢測,人員必須長時間暴露在高粉塵及高噪音(約90-110分貝)的環境下,利用自己的眼力、聽力作出判斷。 然而,漏氣來源可能是料麵或台車本身等各個不同的部位,人力難以追蹤漏氣發生的地方。
為何選用NI產品
IT的價值在於能將分析問題予以定性和定量,達到將問題視覺化呈現的目的。 zaidajianshaojietaichelouqishi,womenbixuzhidaoruheshibielouqixianxiang,ruheshibiebutongdelouqixingtaibinglianghuaqiyingxiangchengdu,qiejiyujisuanxingweihujigongzuonenglikaoliang,ruhexuanzezuixuyaoweihudetaiche。
在選擇信號采集和分析儀器平台上,我們則需要考慮平台編程語言的方便性、計算能力、硬件溝通性及長期使用下的可靠性等因素。 NI針對各種不同測量需求推出各種可靠的模組化硬件,搭配NI LabVIEW與各種函數工具箱,可以快速開發靈活、高整合度的自定製係統,能夠完全滿足以上考量需求。 該係統結合聲音陣列、RFID技術與NI-PXI平台,為自動化漏氣測試係統提供了一個良好的解決方案。
解決方案介紹
我們采用聲壓麥克風,在空氣噪音學的基礎上,開發最佳檢測法則,以檢測台車的漏氣情況。 同時利用陣列架構,全方位檢測台車每個部位的漏氣情況,再搭配NI PXI機箱、PXI-8106嵌入式控製器和PXI-4472動態數據采集模塊 來進行數據采集。 我們將LabVIEW作為開發平台,加速檢測及驗證方法的可行性,並檢測係統的穩定性。 提供即時台車漏氣信息,通過適當的維護,達到節能、減碳、增產及提升品質的目標。
測試結果
我們將開發完畢的自動化測試係統置於中鋼一號燒結廠中,測試並記錄各台台車的漏氣情況。 我們依照測量結果對漏氣情況最嚴重的20台台車進行檢修,獲得了良好的結果。 定修前的平均產量為6205頓/日,定修後平均產量為6292頓/日,產量約增加87頓/日,平均產率約增加0.65%。
燒結台車係統除定期檢修時間外,24小時不斷運作,因此我們僅對20台台車進修了檢修,產量就有明顯提升。 在zai固gu定ding產chan量liang目mu標biao下xia,減jian少shao燒shao結jie台tai車che的de漏lou氣qi,試shi圖tu增zeng加jia通tong過guo燒shao結jie台tai車che的de有you效xiao風feng量liang,可ke減jian少shao驅qu動dong燒shao結jie台tai車che風feng扇shan的de負fu擔dan,進jin而er降jiang低di驅qu動dong風feng扇shan馬ma達da的de驅qu動dong電dian流liu。
改善前的耗電量為3282千瓦/小時,改善後的耗電量約為3245千瓦/小時,由此平均每年可節省約54萬台幣的電費。 而在整體燒結過程中,以每度電會產生0.637公斤的二氧化碳計算,使用該係統後,每年將可減少約198頓的二氧化碳排放量。 此外,低漏氣量將提高燒結礦的合格率。 因粒徑不合格而必須回收的燒結礦數量減少,可降低回收成本並避免重複燒結所造成的能源浪費。
改善前的耗電量為3282千瓦/小時,改善後的耗電量約為3245千瓦/小時,由此平均每年可節省約54萬台幣的電費。 而在整體燒結過程中,以每度電會產生0.637公斤的二氧化碳計算,使用該係統後,每年將可減少約198頓的二氧化碳排放量。 此外,低漏氣量將提高燒結礦的合格率。 因粒徑不合格而必須回收的燒結礦數量減少,可降低回收成本並避免重複燒結所造成的能源浪費。
選擇NI軟硬件的益處
在此方案中,NI提供係統開發的谘詢及支持,幫助我們加速開發及驗證整個綠色能源工程方案的可行性,未來將導入此技術在其他燒結工廠使用。 我們的解決方案能夠明顯有效地提高人員安全保障、節約能源、減少二氧化碳排放量,並增加產量。
|