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摘要:煉焦鼓冷係統用液力耦合器調速,在變頻器未實際應用以前,液力耦合器調速不失為交流電機較為理想的調速方式,其效率﹑ 低 耗能大,用變頻調速方式取代後可以獲得非常好的經濟效益。
關鍵詞:風機液力耦合器調速,變頻器,節能
一、概述
煉焦過程是煉焦煤在炭化室經過幹燥脫水、軟化熔融、半焦化和半焦收縮成焦等階段。在200攝氏度以前,煤表麵的水分、吸附在煤中的二氧化碳、jiawandengxichu。suizhejinruruanhuarongrongjieduan,zaicijieduanzhong,meidafenzicelianduanliehefenjie,chanshengrejiechanwu,zaibanjiaoxingchenghekaishisuojuzhiqian,rejiechanshengdezhengqihemeiqi,zhuyaohanyoujiawan、一氧化碳、化合水及焦油蒸汽等。溫度繼續升高,析出的氣體中氫和苯蒸汽的含量增加。在半焦至焦碳階段中,隨著焦質致密、縮suo聚ju,氫qing大da量liang的de產chan生sheng。在zai炭tan化hua室shi煉lian焦jiao的de特te定ding條tiao件jian下xia,上shang述shu初chu次ci分fen解jie的de產chan物wu,通tong過guo赤chi熱re的de半ban焦jiao及ji焦jiao碳tan層ceng到dao達da爐lu牆qiang邊bian,然ran後hou沿yan著zhe高gao溫wen的de爐lu牆qiang與yu焦jiao碳tan之zhi間jian的de空kong隙xi到dao達da爐lu頂ding空kong間jian。
炭化室出來的荒煤氣首先在橋管處被大量的循環氨水噴灑。在次過程中,熱煤氣與70~75攝示度的呈細霧狀的氨水接觸,高溫煤氣放出熱量,使氨水霧滴迅速升溫和汽化,結果,煤氣溫度降到80~85攝示度,未被汽化的氨水溫度升高到75~78攝示度。煤氣中的焦油氣約為50~60%被冷卻下來,部分焦油與煤塵和焦炭粒混在一起構成焦油渣。煤氣經初冷器後溫度可降至30攝示度,此時,輕質焦油和氨水就冷凝下來。煉焦爐出來的焦爐煤氣經集氣管、吸氣管、初冷器、捕焦油器、回(hui)收(shou)氨(an)和(he)苯(ben)的(de)係(xi)統(tong)等(deng)一(yi)係(xi)係(xi)列(lie)的(de)設(she)備(bei),然(ran)後(hou)才(cai)能(neng)變(bian)成(cheng)淨(jing)煤(mei)氣(qi)送(song)給(gei)不(bu)同(tong)的(de)用(yong)戶(hu),或(huo)送(song)至(zhi)貯(zhu)罐(guan)。在(zai)這(zhe)一(yi)過(guo)程(cheng)中(zhong)煤(mei)氣(qi)要(yao)克(ke)服(fu)許(xu)多(duo)阻(zu)力(li)才(cai)能(neng)達(da)到(dao)用(yong)戶(hu)的(de)地(di)點(dian),為(wei)此(ci),煤(mei)氣(qi)應(ying)具(ju)有(you)足(zu)夠(gou)的(de)壓(ya)力(li)。另(ling)外(wai),為(wei)了(le)使(shi)焦(jiao)爐(lu)內(nei)的(de)荒(huang)煤(mei)氣(qi)按(an)規(gui)定(ding)的(de)壓(ya)力(li)製(zhi)度(du)抽(chou)出(chu),要(yao)是(shi)煤(mei)氣(qi)管(guan)線(xian)中(zhong)具(ju)有(you)一(yi)定(ding)的(de)吸(xi)力(li),因(yin)此(ci),必(bi)須(xu)在(zai)焦(jiao)化(hua)工(gong)藝(yi)的(de)流(liu)程(cheng)中(zhong),選(xuan)擇(ze)合(he)理(li)的(de)位(wei)置(zhi)設(she)置(zhi)鼓(gu)風(feng)機(ji),一(yi)般(ban)焦(jiao)化(hua)廠(chang)鼓(gu)風(feng)機(ji)的(de)位(wei)置(zhi)選(xuan)擇(ze)在(zai)初(chu)冷(leng)器(qi)之(zhi)後(hou)和(he)捕(bu)焦(jiao)油(you)器(qi)之(zhi)前(qian),這(zhe)是(shi)因(yin)為(wei)此(ci)時(shi)鼓(gu)風(feng)機(ji)的(de)負(fu)荷(he)較(jiao)小(xiao),電(dian)捕(bu)焦(jiao)油(you)器(qi)處(chu)於(yu)正(zheng)壓(ya)狀(zhuang)態(tai)下(xia)操(cao)作(zuo),比(bi)較(jiao)安(an)全(quan)。
二、現狀
某焦化廠煉焦爐鼓冷係統有400kW離心風機兩台,一用一備,安裝在兩台初冷器之前,即一台鼓風機同時對兩台初冷器中的煤氣進行抽取。工藝上要保證初冷器內維持120Pa正壓,則鼓風機需要調速,原係統采用液力偶合器調速。另外,還要求兩台初冷器內的正壓相同,均為120Pa。原(yuan)係(xi)統(tong)是(shi)在(zai)初(chu)冷(leng)器(qi)的(de)出(chu)口(kou)處(chu)設(she)置(zhi)手(shou)動(dong)閥(fa)門(men)用(yong)人(ren)工(gong)調(tiao)節(jie),在(zai)調(tiao)節(jie)過(guo)程(cheng)中(zhong),不(bu)僅(jin)要(yao)調(tiao)節(jie)閥(fa)門(men)的(de)開(kai)度(du),還(hai)要(yao)同(tong)時(shi)調(tiao)節(jie)液(ye)力(li)偶(ou)合(he)器(qi)的(de)油(you)壓(ya),以(yi)此(ci)調(tiao)節(jie)風(feng)機(ji)的(de)轉(zhuan)速(su)。閥(fa)門(men)和(he)轉(zhuan)速(su)都(dou)要(yao)調(tiao)節(jie),二(er)者(zhe)又(you)有(you)一(yi)定(ding)的(de)偶(ou)合(he)度(du),常(chang)常(chang)顧(gu)此(ci)失(shi)彼(bi),很(hen)難(nan)達(da)到(dao)工(gong)藝(yi)要(yao)求(qiu)。另(ling)外(wai),液(ye)力(li)偶(ou)合(he)器(qi)調(tiao)速(su)的(de)穩(wen)定(ding)性(xing)較(jiao)差(cha)及(ji)調(tiao)速(su)的(de)不(bu)方(fang)便(bian),而(er)且(qie)效(xiao)率(lv)低(di),為(wei)滿(man)足(zu)生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)的(de)要(yao)求(qiu)和(he)節(jie)能(neng),需(xu)要(yao)對(dui)其(qi)進(jin)行(xing)改(gai)造(zao)。
三、改造方案
為節能考慮,將液力偶合器調速改為變頻調速。為控製兩初冷氣內的壓力,采用壓力閉環控製和電動閥結合控製,該方法是在1#初冷器和2#初冷器上安裝兩隻壓力變送器,變送器壓力值代表初冷器內的壓力值。以1#初冷器變送器的反饋值來控製變頻器的輸出頻率,使其穩定在120Pa的壓力上。但是1#初冷器和2#初冷器的出口風道是並聯的,由於某些因素,1#初冷器和2#初冷器的壓力值可能不相等,這時,由調節器送出的信號到2#初冷器電動調節閥,調節器閥門的開度,使1#初冷器和2#初冷器的壓力值相等。但是電動閥的調節影響總壓力值,2#初冷器出口處的壓力變送器將檢測到的壓力信號送變頻器,由變頻器使風機電機升速或降速,維持工藝要求的壓力值在120Pa。調節過程要經過幾次的反複調節,無需人工介入,都是自動進行的。煉焦鼓冷係統控製示意圖如圖1所示:
圖1 煉焦鼓冷係統控製示意圖
四、液力偶合器
yeliouheqishitongguokongzhigongzuoqiangneigongzuoyouyededongliangjubianhua,laichuandidiandongjinengliangbinggaibianshuchuzhuansude,diandongjitongguoyeliouheqideshuruzhoutuodongqizhudonggongzuolun,duigongzuoyoujinxingjiasu,beijiasudegongzuoyouzaidaidongyeliouheqidecongdonggongzuowolun,banengliangchuandidaoshuchuzhouhefuzai,zheyang,keyitongguokongzhigongzuoqiangneideyouyalaikongzhishuchuzhoudeliju,dadaokongzhifuzaidezhuansudemudi。yinciyeliouheqiyekeyishixianfuzaizhuansuwujitiaojie,zaibianpinqiweiyingyongyiqian,yeliouheqibushiweiyizhongjiaoweilixiangdejiaoliudianjitiaosufangshi。
液力偶合器從電動機輸出軸取得機械能,通過液力變速後送入負載,其效率不可能為1;變頻器從電網取的電能,通過逆變後送入電動機其效率也不可能是1。在全轉速範圍內,變頻器的效率變化不大,變頻器在輸出低轉速下降時效率仍然較高,例如:100%轉速時效率97%,75%轉速時效率大於95%,20%轉速時效率大於90%;液力偶合器的效率基本上與轉速成正比,隨著輸出轉速的降低,效率基本上成正比下降。例如:100%轉速時效率95%,75%轉速時效率約72%,20%轉速時效率約19%。液力偶合器用於風機、泵beng類lei負fu載zai,由you於yu其qi軸zhou功gong率lv與yu轉zhuan速su的de三san次ci方fang成cheng正zheng比bi,當dang轉zhuan速su下xia降jiang時shi,雖sui然ran液ye力li偶ou合he器qi效xiao率lv與yu轉zhuan速su成cheng正zheng比bi下xia降jiang,但dan電dian動dong機ji綜zong合he軸zhou功gong率lv還hai是shi隨sui著zhe轉zhuan速su的de下xia降jiang成cheng二er次ci方fang比bi例li下xia降jiang,因yin此ci在zai變bian頻pin器qi取qu代dai液ye力li耦ou合he器qi調tiao速su時shi,計ji算suan節jie能neng時shi,電dian機ji軸zhou功gong率lv與yu轉zhuan速su的de一yi次ci方fang成cheng正zheng比bi。
五、改造方案的電氣原理圖和控製原理
1﹑變頻器采用森蘭SB61P400KW。考(kao)慮(lv)到(dao)電(dian)機(ji)是(shi)一(yi)用(yong)一(yi)備(bei),為(wei)節(jie)省(sheng)投(tou)資(zi),兩(liang)台(tai)風(feng)機(ji)電(dian)機(ji)共(gong)用(yong)一(yi)台(tai)變(bian)頻(pin)器(qi),當(dang)電(dian)機(ji)需(xu)要(yao)倒(dao)換(huan)時(shi),僅(jin)改(gai)變(bian)電(dian)機(ji)外(wai)部(bu)的(de)接(jie)線(xian),變(bian)頻(pin)器(qi)控(kong)製(zhi)原(yuan)理(li)圖(tu)如(ru)圖(tu)2所示。PT為壓力變送器,為四線式的壓力變送器接線,還有兩根電源線未畫出。R為給定調節,也可以用操作麵板給定。KM1﹑KM2控製那台電機運行。
圖2 變頻器控製原理圖
因(yin)為(wei)液(ye)力(li)耦(ou)合(he)器(qi)的(de)效(xiao)率(lv)較(jiao)低(di),改(gai)造(zao)時(shi)不(bu)需(xu)要(yao)保(bao)留(liu),可(ke)將(jiang)其(qi)拆(chai)除(chu)。留(liu)下(xia)的(de)空(kong)位(wei)可(ke)裝(zhuang)一(yi)台(tai)減(jian)速(su)箱(xiang),減(jian)速(su)箱(xiang)的(de)減(jian)速(su)比(bi)的(de)選(xuan)擇(ze),根(gen)據(ju)工(gong)藝(yi)條(tiao)件(jian)決(jue)定(ding)。即(ji)變(bian)頻(pin)器(qi)輸(shu)出(chu)頻(pin)率(lv)50(60)Hz時,風機輸出最大風量。為減少減速箱安裝時的工作量,減速箱需認真選擇。
2﹑壓力變送器的安裝
yalibiansongqiyaozhengquedefanyingchulengqideyalizhi,anzhuangweizhizhideyanjiu,xianrananzhuangzaichulengqishang,jike。weijianhuakongzhi,yongyihaochulengqiyalibiansongqidexinhaofankuidaobianpinqi,youcikongzhiyihaochulengqideyali;二號初冷器的壓力變送器的信號送到電動調節閥調節器上,控製閥門的開度,以平衡兩初冷器的壓力值。如圖1所示。
六﹑節能
改造過程中,去掉了液力耦合器後換為一台5︰1的減速箱。生產運行時,變頻器的輸出頻率在34Hz上下變動,計算節能效果如下:
400kW風機風量從100%降低到70%,由於流量與轉速一次方成正比,因此轉速可以降低70%,負載功率理論上降為34.3%,如果變頻調速效率按0.95算,再考慮電動機效率在低功率時和管道係統效率有所下降,電網總輸入功率約:
400(34.3%/0.95/0.85/0.95)=40044.71%=178.84kW
如果采用液力偶合器,其效率按0.665計算,電網總輸入功率為
400(34.3%/0.665/0.85/0.95)=40063.87%=255.12kW,
二者之差為節約的電能,即:
255.12-178.84=76.28kW
全年按300 日計算,年節電:
76.2830024=549216kWh。
據實際檢測本係統節能在21.9%,不到一年可收回投資,取得了非常好的經濟效益。
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