英威騰GD5000高壓變頻器在熱電機組引風機上的應用
摘要:根據高壓變頻器在某集團熱電分公司引風機上的應用,分析改造前後的控製策略以及實際節能效果
關鍵詞:引風機 高壓變頻器 節能改造
一、概述
該廠現有220t/h循環流化床鍋爐1台,240t/h循環流化床鍋爐 6台, 600t/h循環流化床鍋爐3台,2台25MW雙抽凝汽式機組,2台30MW雙抽凝汽式機組,2台50MW雙抽凝汽式機組,1台150MW雙抽凝汽式機組,是集團內部最大的供熱單位,並在後端蒸汽需求降低時將一部分富裕蒸汽用來發電。根據集團“短平快”項目計劃,對6、9#爐引風機、7、9#爐二次風機電動機進行高壓變頻改造。
二、改造情況
1.循環流化床鍋爐係統工藝流程

根(gen)據(ju)機(ji)組(zu)負(fu)荷(he)的(de)變(bian)化(hua),機(ji)組(zu)控(kong)製(zhi)係(xi)統(tong)將(jiang)負(fu)荷(he)指(zhi)令(ling)傳(chuan)遞(di)至(zhi)燃(ran)料(liao)係(xi)統(tong)實(shi)現(xian)整(zheng)個(ge)係(xi)統(tong)的(de)自(zi)動(dong)平(ping)衡(heng),達(da)到(dao)安(an)全(quan)穩(wen)定(ding)運(yun)行(xing)的(de)目(mu)的(de)。在(zai)機(ji)組(zu)負(fu)荷(he)調(tiao)節(jie)範(fan)圍(wei)大(da),負(fu)荷(he)調(tiao)節(jie)快(kuai)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia),循(xun)環(huan)流(liu)化(hua)床(chuang)需(xu)調(tiao)節(jie)給(gei)煤(mei)量(liang),空(kong)氣(qi)量(liang)和(he)返(fan)料(liao)循(xun)環(huan)量(liang),其(qi)負(fu)荷(he)須(xu)可(ke)在(zai)30%-110%之間調節;此外由於截麵風速高和吸熱控製容易,循環流化床鍋爐負荷調節速率要求也很快,一般達每分鍾4%。因此,通過采用調節一次風壓、fengliang,shixianranliaoxitongkuaisufuhexiangying,jiuduifengliangdegonggeijishiyongdenggongyizhibiaotichulehengaodeyaoqiu。yifangmian,xitongduifengyayaoqiuyange,guogaoyingxiangpenranqidehuoyanxingtai、過低風導致燃燒不充分。另一方麵,係統對風量的控製受到諸多因素的影響,風溫的變化、鍋爐負荷的變動,都直接影響風量的控製指標。
由(you)於(yu)目(mu)前(qian)引(yin)風(feng)機(ji)風(feng)量(liang)調(tiao)節(jie)方(fang)式(shi)不(bu)能(neng)很(hen)好(hao)的(de)滿(man)足(zu)鍋(guo)爐(lu)燃(ran)燒(shao)能(neng)力(li)及(ji)穩(wen)定(ding)性(xing)運(yun)行(xing)需(xu)要(yao),所(suo)以(yi)有(you)必(bi)要(yao)對(dui)引(yin)風(feng)機(ji)進(jin)行(xing)節(jie)能(neng)和(he)調(tiao)節(jie)性(xing)能(neng)改(gai)造(zao),來(lai)滿(man)足(zu)機(ji)組(zu)整(zheng)體(ti)調(tiao)節(jie)性(xing)能(neng)需(xu)要(yao)。
2.一次動力係統策略
為wei了le充chong分fen保bao證zheng係xi統tong的de可ke靠kao性xing,為wei變bian頻pin器qi同tong時shi加jia裝zhuang工gong頻pin旁pang路lu裝zhuang置zhi,變bian頻pin器qi異yi常chang時shi,變bian頻pin器qi停ting止zhi運yun行xing,電dian機ji可ke以yi直zhi接jie手shou動dong切qie換huan到dao工gong頻pin下xia運yun行xing。工gong頻pin旁pang路lu由you3個高壓隔離開關QS1、QS2和QS3組成(其中QF為甲方原有高壓開關)。要求QS2不能與QS3同時閉合,在機械上實現互鎖。變頻運行時,QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開。
為了實現變頻器故障的保護,變頻器對6KV開關QF進行聯鎖,一旦變頻器故障,變頻器跳開QF,要求甲方對QF的合分閘電路進行適當改造。工頻旁路時,變頻器應允許QF合閘,撤消對QF的跳閘信號,使電機能正常通過QF合閘工頻啟動。設計方案如下:

一拖一手動旁路圖
三.控製係統方案
機組自動化投入率比較高,為減少此次引風機係統變頻改造對整個鍋爐係統的影響,仍然由DCS實現引風係統投自動的控製邏輯與爐膛負壓PID調節,變頻器作為一個執行設備,接收DCS來的爐膛負壓調節信號,實現引風機轉速調節與擋板開度調節的協調控製。改造前後DCS控製邏輯圖如下所示:

對於DCS來說,引風係統改造前後的區別是控製對象不再是擋板而是引風機負荷率,DCS根據係統工況判斷所需要的引風機負荷率,直接控製引風機轉速與擋板開度,滿足爐膛負壓的控製需要。
四.節能效果分析
1、引風機現場技術數據:
1)工頻運行時引風機運行參數統計

2)電價: 0.5316元/kW?h
3)全年工作時間:7240h
2、工頻狀態下的年耗電量計算:
Pd:電動機總功率 ;PA:A電動機功率 ;PB:B電動機功率 ;IA:A電動機輸入電流 ;IB:B電動機輸入電流 ; U:電動機輸入電壓 ; cosφ:功率因子。
計算公式:PA = ×U×IA×cosφ ;PB= ×U×IB×cosφ ;
則Pd =PA+PB= ×U×(IA+IB)×cosφ…①
電動機在工頻狀態下,引風機電動機實際功耗計算值見下表。

Cd:年耗電量值 ;T:年運行時間 ;δ:單負荷運行時間百分比 。
累計年耗電量公式:Cd= T×∑(Pd×δ)…②
Cd =7922566 kW?h
因此,采用工頻運行時,每年引風機耗電量約為792萬度電。
3、變頻狀態下的年耗電量計算:
電動機在變頻狀態下,引風機電動機運行參數見下表。

Cb:年耗電量值 ;T:年運行時間 ;δ:單負荷運行時間百分比 。
累計年耗電量公式:Cb= T×∑(Pb×δ)…⑤
Cb =4611485 kW?h
因此,采用變頻運行時,每年引風機耗電量約為461萬度電。
4、節能計算:
年節電量:ΔC= Cd-Cb = 792-461=331萬kW?h
節電率: (ΔC/Cd)×100% =(331/ 792)×100% =41%
節約電費若以上網電價0.5316元/度計算,則每年引風機改變頻可節約電費為:331×0.5316=176萬元。
五.總結
經改造後的引風機轉速調節與改造前的控製閥門開度調節相比,除了上述直接經濟效益外,還有許多間接經濟效益:
(1)采用變頻調速,消除了大電動機啟動時對電網電壓的波動影響。
(2)采用變頻調速,消除了大電動機大電流啟動時的衝擊力矩對電機損壞。
(3)采用變頻調速,延長了電機、管道和閥門的使用壽命,減輕了維修人員的工作量,降低了維修費用。
(4)提高了係統自動裝置的穩定性,為係統的經濟優化運行提供了可靠保證;係統的運行參數得到改善,提高係統效率。







